??? 今年6月,龍口叢林集團一條日產4000噸水泥的新型回轉窯生產線竣工投產。10月21日,“2008年煙臺環保世紀行”采訪團來到這條新生產線,看到一座與之配套的6MW純低溫余熱電站正在緊張調試,月底即將正式運行。屆時,每天將節省電費10萬元。
??? 傳統的水泥工業是一個高消耗、高污染的資源性行業,為了實現水泥產業結構調整,我市決定在“十一五”期間分期、分批關停立窯水泥生產企業,發展大型現代化的水泥工業。叢林集團日產2500噸和4000噸水泥的回轉窯生產線分別于2005年8月和2008年6月竣工投產,在我市率先實現水泥生產轉型。同時,當初其總投資1.95億元“起家”的6條立窯水泥生產線也全部關停。短短3年間,“轉型”的總投資將近10億元。
??? 叢林集團副總裁楊玉成介紹說,與立窯相比,新型回轉窯用電少、煤耗低、產量高、污染輕、品質好。他給記者算了一下“成本帳”:這條日產4000噸的回旋窯生產線,產品質量和市場價格都提高不少,而每噸的成本至少降低50元;回轉窯生產線的進料、除塵由電腦自動控制,只用100名技術工人操作,而原年產80萬噸的立窯卻需工人1000多名。
??? 要真正實現水泥行業的節能減排,關鍵是要實現產業循環,從環保投資上要效益。楊玉成表示,2條回轉窯生產線,環保投資達到8033萬元,但這筆投資非常“劃算”。在水泥生產中,窯頭窯尾會產生大量余熱。2006年6月和2007年8月投資6200萬元分別建設3MW和6MW純低溫余熱電站,不用燃燒燃料就能發電。這相當于年節約標準煤2.47萬噸,比相同規模的燃煤電廠年可減少二氧化碳和二氧化硫排放6.6萬噸。楊玉成說,目前余熱發電已占到集團總用電量的1/4,“現在每天省下的電費達15萬元,一年下來就是6000萬元,基本收回了投資成本。”記者注意到,在回轉窯的管道上,纏著一層巨大的鐵皮筒。“這個管道體表的溫度在300度左右。”叢林水泥副總經理趙志強表示,這個鐵皮筒是“回轉窯筒體輔射熱回收利用”,可以加熱水用來供暖及職工洗浴,一年下來也能節省不少開支。
??? 在諸由觀鎮另一家小水泥廠,立窯生產線已經停產。企業負責人說,今年煤炭價格每噸上漲了200多元,水泥價格卻明顯下滑,“現在生產就是賠錢,回轉窯投資太高,我們已經停止生產水泥,專門做水泥破碎、粉磨等配套工作。”龍口市環保局副局長王信毅表示,立窯水泥生產工藝存在缺陷,無法根治高能耗和污染排放。要按照現有生產能力,采取“等量置換”的方式,引進新型環保生產線,運用市場競爭和行政手段,淘汰立窯生產線。目前,龍口市剩余的16條立窯水泥生產線已經基本停產。