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2012-01-05 15:01:17 來源:水泥人網

ATOX一37·5立磨在異常情況下的操作經驗

我公司原料粉磨設備采用丹麥史密斯公司的 ATOX AM—R 37.5立式輥磨,于2004.年3月份進 行生產調試,很快便達產達標。運行2年多來,因各 種原因出現過異常情況,現從操作的角度介紹當時 我廠的處理方法和經驗體會。

1物料波動

我廠采用四組分配料:石灰石、砂巖、鐵粉和粉 煤灰,前3種物料人磨粉磨,粉煤灰則直接喂人粗粉 分離器旋風筒進口。由于石灰石配比一般>85%,用量大,其成分的波動直接影響磨機運行。

1.1石灰石含土量多及含水量大

有時石灰石品質差,含土量多、含水分大。物料 人磨后,料層會突然下降,磨機震動上升,主電動機 電流減小起伏,差壓持續增大,出磨溫度驟降。

分析原因:①這種粉料流動性強,人磨后不易在 磨盤上形成料層,易打滑;②這種粉料又極易被噴[] 環處的熱風吹起,上下往復于磨腔內,使差壓不斷增 大,因含水分大,使出磨風溫下降采取措施:抑制差壓,提高入磨風溫,穩定料層是關鍵。在不停止對磨內喂料的情況下,可先抬輥(避免磨機震停。ATOX磨輥在條件允許時可隨時抬/落輥),大幅度降低選粉機轉速,使差壓盡快恢復到正常值(待運行正常后再慢慢提回轉速),提高入磨風溫15~20℃(調整窯尾噴水量大小快速有效),降低碾磨壓力,增加喂料量,看好時機重新壓輥。表l列出第一次調整前后各參數對比情況。

1.2入磨石灰石粒度過大

ATOX磨要求人磨石灰石粒度≤80mm,當粒度達到100~130rnm時,大量大塊石灰石人磨后,磨機便逐漸出現:料層起伏下降,震動不穩,主電動機電流增高,吐渣量增大,出磨風溫上升。

分析原因:ATOX磨是一種柱輥平盤磨,碾磨壓力由磨輥垂直作用于磨盤,粒度過大的石灰石不能被磨輥充分擠壓和碾磨,反而使磨輥震動,而原先固有的料層也隨著碾磨快速削減;經噴口環下落的大塊石灰石在刮料腔內越聚越多,現場也明顯聽到里面有異音,主電動機電流增高,此時磨機的碾磨負荷增大。

采取這些措施后,磨機的運行會慢慢好轉,但有時還達不到理想的狀態。此時若將入磨風溫大幅下降l 5~20℃(調節窯尾噴水量),磨機運行會較快趨于平衡穩定。分析:①前面所提的措施有效,但力度不夠,大幅降溫是強有力的輔助調節;②較低的風溫、較慢的風速在一定程度上緩解和消除了磨內一些異常情況。第二次調整前后各參數對比見表2。

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